日前,河南晉控天慶煤化工有限責(zé)任公司合成車間脫鹽水技改項(xiàng)目完成投用,目前運(yùn)行穩(wěn)定。解決了脫鹽水存在的問題,滿足了全廠對脫鹽水的需求,系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用降低,極大的節(jié)約了制水成本。
據(jù)了解,該脫鹽水系統(tǒng)自2014年建成投產(chǎn)至今已經(jīng)8年,產(chǎn)水量已經(jīng)不能達(dá)到原設(shè)計(jì)的600m3/h,如要恢復(fù)原有產(chǎn)水率情況,需要更換所有膜,費(fèi)用過大;設(shè)備老化,維修率較高,檢修費(fèi)用增加;主要設(shè)備的閥門大多存在內(nèi)漏情況,造成一次水浪費(fèi);產(chǎn)水電導(dǎo)上升造成混床產(chǎn)水量下降,導(dǎo)致混床運(yùn)行時間短、樹脂再生頻率增加,造成脫鹽水酸、堿等物料消耗增加;回收的冷凝液水質(zhì)指標(biāo)波動頻繁,導(dǎo)致脫鹽水外供指標(biāo)不能達(dá)到設(shè)計(jì)值,影響外供。
根據(jù)脫鹽水存在問題,產(chǎn)水量下降的同時,全廠對脫鹽水的需求量增加。為了滿足全廠各裝置大量的脫鹽水需求,結(jié)合脫鹽水目前情況,需要對脫鹽水系統(tǒng)進(jìn)行技改提效,從而達(dá)到生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
具體技改方案是,在原脫鹽水系統(tǒng)正常生產(chǎn)的情況下,再重新建一套脫鹽水系統(tǒng),新系統(tǒng)投運(yùn)后,老系統(tǒng)備用。建設(shè)兩套先進(jìn)高效的脫鹽水處理系統(tǒng),在原脫鹽水系統(tǒng)不變的情況下,采用綠色高效脫鹽水工藝,主要是利用部分原有設(shè)備,再建設(shè)兩套先進(jìn)高效的脫鹽水處理系統(tǒng),陰陽床樹脂裝完之后,開始調(diào)整自動運(yùn)行程序,手動運(yùn)行一套,調(diào)自動程控一套,產(chǎn)水量在2×250m3/h。
該項(xiàng)目歷時五個月圓滿收官。高效脫鹽工藝是從源頭節(jié)水,從而減少末端排污量和處理費(fèi)用,降低了企業(yè)年減排廢水,大幅減少后端零排放的負(fù)擔(dān);與常規(guī)工藝對比,系統(tǒng)出水水質(zhì)好,減少了資源消耗,保證了系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。(河南石化新聞)